大修中首次應用機器人
開爐時間提前了6天,每天可以多生產近千噸產品
李玲霞
《工人日報》(2024年11月12日 08版)
10月,豫光金鉛股份有限公司冶煉一廠各班組收到了集團公司發(fā)出的嘉獎令,集團對他們提前完成大修給予通報表揚。在這次大修中,機器人首次應用。全新的作業(yè)方式為大修增添了新動能,將開爐時間提前了6天,每天可以多生產近千噸產品。
在熔煉工段氧化爐內,機器人馬力全開,靈巧的機械臂上下翻飛、左右開弓,伴隨著陣陣騰起的灰塵,爐內的耐材紛紛脫落。原本需要12天才能完成的工作,這次僅用6天就完成了。
“用了機器人,費用低、耗時短、安全系數高,真是一舉多得?!比蹮捁ざ伍L苗向陽說,原來清打耐材都是靠人工爆破,費用也高。爆破時首先要人工鉆眼、裝填炸藥、封堵炮眼和放炮。周圍得10多個人警戒,現(xiàn)場還會產生很大的灰塵。特別是每次放炮,附近的作業(yè)點都得停止作業(yè),還要擔心爆破引發(fā)的風險。
54歲的爐前工侯保安更是感慨不已:“爐前工是大家公認的重體力勞動者,以前工作都是大錘鐵釬做伴。這些年自動化程度不斷提高,這次大修竟然有了機器人,我是真想不到爐前的工作還能這樣干!”
煙化爐內,同樣有一臺機器人“挖山不止”。該工序原來14天的清爐時間,減少為8天。
在極板工段,“從天而降”的機器人徹底解放了職工打風鎬的雙手。為了使用智能機器人,該工段揭開爐頂,通過行車將機器人從上部精準地吊入精煉爐內。事實證明,這一番折騰是值得的,原來10天的工作量,縮短為3天。
氧化爐、還原爐、煙化爐、兩個火法精煉爐,五爐同時使用機器人作業(yè),使得作業(yè)時間大大縮短,勞動強度大大降低,同時消除了職工在有限空間內作業(yè)的安全風險。



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