效率提升1.8倍是這樣做到的
在首鋼礦業(yè)機(jī)械廠鑄造分廠造型場地,造型班組的造型工賀賽正在搬運(yùn)10立方米電鏟斗齒的砂芯。恰逢技術(shù)員王志田現(xiàn)場指導(dǎo),他建議道:“一個斗齒需要三個砂芯去拼接,來回搬運(yùn)調(diào)整,不僅累,尺寸精度也不好控制,能不能想個簡單的方法?”
賀賽搬運(yùn)的電鏟斗齒砂芯是該廠加工制作的備件,原主要服務(wù)于水廠鐵礦電鏟內(nèi)部備件市場,隨著秘魯鐵礦等外部市場的開發(fā),供應(yīng)量進(jìn)一步增大,手工制模生產(chǎn)效率低的問題開始凸顯。
想提效,要先找出制約效率的關(guān)鍵點(diǎn)。賀賽和班組同事們開始一起琢磨。
“傳統(tǒng)人工制型,需將斗齒砂芯分為三部分制作,進(jìn)而拼接形成。拼接過程中,連接處的角度、尺寸精度及緊密性受人為因素影響很大?!?/p>
“連接處角度擺放有偏差,導(dǎo)致產(chǎn)品尺寸誤差增大,影響產(chǎn)品質(zhì)量。”
“連接得不夠緊密,導(dǎo)致澆注過程中鋼水侵入縫隙,飛邊毛刺多?!?/p>
“為后續(xù)清理、切割、氣刨等工序帶來難度,進(jìn)而影響生產(chǎn)效率,且人工制型的方式本身更容易形成夾砂、氣孔等缺陷,亟須改進(jìn)提升。”
大家你一言我一語,最后通過討論分析,決定嘗試采用消失模泡沫埋箱澆注技術(shù)代替人工制型。
但追求成功的道路從來都不是一帆風(fēng)順的。“用消失模泡沫埋箱澆注,確實保證了尺寸精度,也消除了人工拼接形成的縫隙,效率是提升了,卻依然存在夾砂氣孔,這出乎我們的意料?!痹摪嘟M的王志田說。
為什么出乎意料?王志田進(jìn)一步解釋說,采用消失模泡沫埋箱澆注,是將泡沫消失模制成斗齒形狀,刷上涂料后埋進(jìn)砂箱,刷涂料的作用是有效隔離泡沫與砂子,鋼水澆注后熔化泡沫型,不易粘砂,且能夠充分地填充泡沫型占據(jù)的空間,不易形成氣孔。
王志田和賀賽不約而同地想到了原因:既然操作沒有問題,那唯一的可能就是:泡沫中有水!他們根據(jù)經(jīng)驗判斷,因為泡沫型上存在水分,才會出現(xiàn)氣孔現(xiàn)象。為了驗證這一判斷,王志田每隔一段時間對泡沫型進(jìn)行稱重,發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量確實會減小。通過查閱資料,向廠家咨詢,最終確定組成泡沫的小顆粒間隙存在水分。
發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。鑄造分廠將烘干窯溫度控制在40攝氏度到50攝氏度,對泡沫型進(jìn)行批量烘干,從而徹底消除了影響質(zhì)量和效率的諸多因素,10立方米電鏟斗齒消失模泡沫埋箱澆注技術(shù)攻關(guān)得以完成。
負(fù)責(zé)后續(xù)清理工序的賀賽說:“以往清理大量的飛邊毛刺很麻煩,現(xiàn)在只需要清理整體表面和一些小細(xì)節(jié),工作量一下子下降了不少?!?/p>
確實,傳統(tǒng)的人工制型,平均每人每天完成5件,改進(jìn)后,平均每人每天完成14件,效率提升了1.8倍。



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